ОПЫТ ПЕРЕРАБОТКИ ЗОЛЫ КОТЛОВ НА КРАСНОЯРСКОЙ ТЭЦ-1. |
Настоящая публикация содержит описание этапов освоения технологии процесса производства высокопористого утеплителя на Сосновоборском литейном заводе (СЛЗ) из отходов тепловой электростанции, полученных в результате сжигания бурого угля в топках котлов Красноярской ТЭЦ-1. |
Проектирование данного комплекса осуществлялось в соответствии со схемой расположения оборудования, подготовленной сотрудниками СЛЗ и утвeрждённой техническим директором АО «БЕСОТРАЛ» 21 сентября 1995 г., с использованием результатов работ, выполненных в Красноярском научном центре - (КНЦ) СО РАН - под руководством В. Ф. Павлова[1-5], Красноярской государственной академии цветных металлов и золота (КГАЦМиЗ) - А.В. Прошкина, c учетом опыта производства вспененного материала на участке Красноярской ГРЭС-2 (Красноярск-45) [6,7], из золо-шлаковых отходов, образующихся при сжигании бурых углей в топках котлов. В работе участвовали сотрудники СЛЗ, службы и подразделения АО, другие сторонние организации. Ранее установленное оборудование, пришедшее в аварийное состояние, за годы вынужденного простоя завода, потребовало капитального ремонта и переоснащения. Электродуговые печи, установка грануляции шлаков, смесеприготовительное оборудование, система удаления отходов и сыпучих просыпей, система гидрошлакоудаления, участок варки жидкого стекла, бытовые помещения, лаборатории, вот далеко не полный список того, что было восстановлено. Это требовало серьезных финансовых вложений, которых фактически не было, научно-исследовательских, опытно-конструкторских проработок, и, прежде всего коллектива единомышленников. Механическое и электротехническое оборудование СЛЗ представляет само по себе сложный и специфический объект, а принимая во внимание необходимость в освоении совершенно нового процесса, не имеющего аналогов в России и за рубежом, было необходимо, осознать стоящую задачу и спланировать путь. За основу был принят принцип монтажа оборудования и узлов на по эскизным чертежам, с максимальным использованием существующего оборудования и последующим выпуском рабочей документации, поскольку основные технические решения были совершенно не опробованы в промышленных условиях, а подготовка регламентов и инструкций в значительной мере была не своевременной. СЛЗ расположен на территории акционерного общества (АО) и составляет неотъемлемая часть технологического цикла, поскольку главные железнодорожные и автомобильные магистрали, электрические и водные коммуникации являются собственностью АО, что требовало регулярных согласований и оперативного взаимодействия. Здания и сооружения АО, использовались для постоянной работы: компрессорная, зарядная станция, силосный склад сухого песка, цех подготовки формовочных материалов, корпус очистки промстоков, насосная станция, градирня, бытовые корпуса, гараж, склады, локомотивно-вагонное депо и многие другие подразделения. Для оперативной работы дополнительно, был возвращен в состав СЛЗ и восстановлен ремонтно-механический цех, создана комплексная пуско-наладочная бригада, отремонтированы автомобили, электрокары, трактор, погрузчики. К сожалению так и не удалось передать на баланс завода физико-химическую лабораторию, что в дальнейшем вызывало значительные трудности, связанные с освоением технологии. |
Привоз золы, осуществлялся автомобильными цементовозами с Красноярской ТЭЦ-1, путем их въезда через эстакаду на отметку +8,40 м и выгрузкой непосредственно в приемный накопительный бункер, в который осуществлялась также загрузка угля, известняка и других шихтовых присадок, предварительно измельченных и добавляемых в необходимой пропорции. Из приемного бункера шихтовые материалы с помощью шнекового питателя подавались в элеватор, который перегружал их в накопительный бункер и через течку в печь. После проведения операций плавки осуществлялась разливка шлака в грануляционный бассейн, транспортирование пеноматериала, дробление и подача по системе ленточных транспортеров в бункер. Из накопительного бункера материал подавался на участок формирования теплоизоляционных плит или отгружался потребителю в виде засыпки. Мо= SiO2 + Al2O3 /CaO + MgO. Допускался разброс модуля кислотности шихтовых материалов в диапазоне 0,9....1,2. В качестве корректирующей добавки использовался известняк или кальцийсодержащие материалы, поскольку зола в большинстве случаев обладает кислыми свойствами. Свойства расплава, а следовательно, высокопористого утеплителя в значительной степени определялись качеством подготовки шихтовых материалов и практикой ведения процесса. Подготовка включала следующие операции: получение определенного зернового состава сырьевых компонентов путем дробления, составление шихты объемным дозированием каждого компонента, перемешивание в бегунах (или с помощью шнекового питателя), загрузка в бункер печи, загрузка в печь. По данным химического анализа сырья, подсчитывали загрузку в печь и производили расчет шихты по модулю кислотности, определяли необходимое количество угля на восстановление железа, входящего в состав золы. Состав шихты, ее дозировку и перемешивание перед подачей в печь, правильность загрузки сырья контролировал начальник участка, работники лаборатории. Для плавления сырья использовались измельченные материалы с размером кусков не более 60 мм. Тринадцатого мая 1996 г. участок переработки золы был подготовлен к запуску и печь поставлена на разогрев, а 16 мая произведен первый выпуск шлака. Первая компания составила всего 8 плавок и была закончена 25 мая из-за размыва футеровки. Во вторую компанию с 25 июня по 9 августа было проведено 22 плавки, которые сопровождались многочисленными негативными событиями: авария на ячейке ввода высокого напряжения, прогар в районе выпускной летки, выход расплава через отверстие для термопары в корпусе печи. Третья компания начата 11 и закончена 30 сентября, остановлена из-за прогара кессона. При работе печи особое внимание обращалось на равномерность подачи шихтовых материалов. При превышении загрузки шихты происходило резкое снижение температуры внутреннего рабочего пространства печи, появлялись не расплавившиеся участки шихты, а затем приходилось поднимать напряжение на электродах с целью предотвращения понижения температуры в рабочем пространстве. Для интенсификации технологического процесса плавки следили за равномерностью загрузки шихтовых материалов, не допуская пере - и недогрузки. В течение трех компаний, проведена 61 плавка, получено 720 м3 высокопористого утеплителя в виде рассыпного материала, несгораемого, нетоксичного, относящегося к первому классу строительных материалов, соответствующего требованиям ГОСТ 10832-91 и 60 м3 материала низкого качества, опробована технология получения плит теплоизоляции с размерами 60х500х1000 мм. |
Наибольшие трудности при освоении и эксплуатации процесса возникали из-за: - низкой стойкости футеровки, - не надежной конструкции выпускного шпура для шлака, - отсутствия оперативного контроля химического состава по ходу плавки, - поломок скребкового транспортера, работающего в наиболее тяжелых условиях контакта с расплавом, - зарастания газохода, - не опытности персонала при отработке технологических режимов, - низкой точности определения параметров в рабочем пространстве печи, - не достаточного финансирования и целого ряда проблем, связанных с организационными вопросами. Однако основным препятствием осуществления дальнейших работ является отсутствие финансирования, организационные трудности в связи с большой задолженностью АО перед налоговыми органами.
В.Н. Кривенко |